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          循環(huán)流化床鍋爐水冷壁與水冷屏頻繁爆管的分析及修復(fù)

          發(fā)布時間:2021/03/01 行業(yè)新聞 標(biāo)簽:耐火磚瀏覽次數(shù):1330

          該循環(huán)流化床鍋爐(SG-350/9.8-M1301)采用支吊結(jié)合的固定方式,鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)層標(biāo)高為9m。鍋爐采用單鍋筒自然循環(huán)、集中下降管、平衡通風(fēng)、水冷式旋風(fēng)分離器、循環(huán)流化燃燒方式,后煙井內(nèi)布置有省煤器,過熱器等,爐膛底部設(shè)有鋼板式一次風(fēng)室,懸掛在爐膛水冷壁下集箱上。

          本體爐膛中,爐前墻均勻地布置有4個給煤口和4個污泥加入口,并預(yù)留6個石灰石加入口,在爐膛后墻中下部還設(shè)有2個沼氣噴槍。鍋爐燃燒啟動釆用床上點(diǎn)火方式,床上共布置4支(爐膛左、右側(cè)墻各2支)大功率的點(diǎn)火油槍。

          鍋爐運(yùn)行與爆管情況

          該鍋爐在2011年12月底投入運(yùn)行,2015年5月,鍋爐在大修期間發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器有漏風(fēng),但由于漏風(fēng)量不大,未進(jìn)行處理,運(yùn)行一段時間后,漏風(fēng)加重,兩臺引風(fēng)機(jī)同時處于最大出力時,仍不能維持鍋爐正常負(fù)壓,故而降負(fù)荷(降至240t/h)、降壓(5~8MPa)運(yùn)行,該狀態(tài)運(yùn)行持續(xù)約一年時間。

          第一次爆管。2016年11月9日,南側(cè)第二屏水冷屏,位于圖1中4#敷設(shè)耐火材料銷釘管的水平段爆管。更換相應(yīng)管段并進(jìn)行水壓試驗,當(dāng)試驗壓力達(dá)到6.5MPa時,南側(cè)第一屏8#銷釘管的水平段和南側(cè)第一屏垂直段均存在泄漏。對應(yīng)換管修復(fù)后,于2016年11月14日投入運(yùn)行。

          第二次爆管。2016年12月3日,北側(cè)第一屏水冷屏位于垂直管處爆管,修補(bǔ)后進(jìn)行水壓試驗時,該屏在29#敷設(shè)耐火材料銷釘管的水平段又發(fā)現(xiàn)泄漏。經(jīng)過多次“換管-試壓-換管-試壓”修復(fù)后,于2016年12月9日投入運(yùn)行。

          爆管維修期間,曾邀請美國福斯特惠勒(FW)新會制造廠(廣東江門)直屬的安裝維修公司技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行診斷、分析。認(rèn)為是受熱面管子(SA210C)材質(zhì)抗磨性差,換管修復(fù)后,并對所有水冷屏的管子進(jìn)行了抗磨噴涂處理。同時,使用單位把前兩次的爆管及處理情況報到鍋爐原制造廠家。

          第三次爆管。2017年1月6日,南側(cè)第一屏水冷屏在敷設(shè)耐火材料銷釘管的水平段位置,同時發(fā)生了多條管子爆管,并且在爐膛內(nèi)左、右兩側(cè)墻密相區(qū)位置又發(fā)生多處泄漏。經(jīng)換管修復(fù)后,于2017年1月12日投入運(yùn)行。

          爆管后,使用單位立即反映到鍋爐原制造廠家,邀請制造商派出技術(shù)人員趕到現(xiàn)場進(jìn)行分析處理;并截取了幾段水冷壁與水冷屏受熱面管子(SA210C)樣品,帶回制造廠進(jìn)行爆管分析。分析結(jié)果認(rèn)為:

          1)樣管基體的化學(xué)成分及金相組織正常;開裂處附近存在大量的沿晶微裂紋,且裂紋空洞內(nèi)發(fā)現(xiàn)含Ca的異物,呈現(xiàn)出氫腐蝕特征;氫腐蝕一般與垢下腐蝕相伴發(fā)生。

          2)建議檢查鍋爐去離子水中離子是否超標(biāo),對結(jié)垢的管子進(jìn)行酸洗,對已發(fā)生氫腐蝕的管子予以更換。

          第四次爆管。2017年1月19日,南側(cè)第一屏垂直段發(fā)生多處嚴(yán)重爆管,被迫緊急停爐,鍋爐提前進(jìn)行大修。

          以上4次重大爆管期間,還伴存有水冷屏泄漏2次,爐膛內(nèi)左、右側(cè)墻衛(wèi)燃帶各泄漏1次。

          第四次爆管維修期間,使用單位邀請廣東省特種設(shè)備檢測研究院等數(shù)家單位的技術(shù)入員集中到現(xiàn)場進(jìn)行會診、綜合分析,最終一致同意釆納了廣東省特種設(shè)備檢測研究院提出的“空泡應(yīng)力腐蝕”理論141,并按此理論觀點(diǎn)制訂了對應(yīng)的處理方案。

          爆管原因分析

          2017年1月19日停爐大修后,對水冷屏及水冷壁的下聯(lián)箱檢查,均未發(fā)現(xiàn)結(jié)垢沉積物,但發(fā)現(xiàn)大量疑似從管材內(nèi)壁脫落的塊狀物??v向剖開的取樣管子,管壁內(nèi)存在腐蝕凹坑、溝槽及即將脫落不規(guī)則塊狀物,如圖2、圖3所示。“溝槽”由若干個腐蝕凹坑連成曲線而非呈直線,且“溝槽”邊緣呈不規(guī)則形狀,并且腐蝕凹坑、溝槽往往發(fā)生在容易產(chǎn)生汽停滯和汽塞的部位。

          3.1管內(nèi)腐蝕凹坑、溝槽及脫落塊狀物形成機(jī)理分析由圖2發(fā)現(xiàn),該管內(nèi)腐蝕凹坑、溝槽形貌(粗糙)規(guī)律與普通沖刷溝槽磨損(光滑坑)機(jī)理存在很大區(qū)別。

          通過對積聚于集箱內(nèi)塊狀物和水冷屏管內(nèi)壁母材分別進(jìn)行金相比對分析,驗證了塊狀物是水冷屏及水冷壁的管子內(nèi)壁母材脫落的產(chǎn)物。

          爆管位置主要集中在銷釘段與翅片段位置。一方面,該350t/h鍋爐配套的發(fā)電機(jī)組僅為6MW,且常降壓降負(fù)荷運(yùn)行,在自然循環(huán)欠佳及壓力波動下,更易產(chǎn)生微小汽泡,并常常在水冷屏水平斜段內(nèi)積聚和瞬間會合成另一個較大的汽泡。另一方面,由于銷釘與翅片存在,該位置管段升溫迅速,導(dǎo)致此處的對應(yīng)管內(nèi)的水迅速汽化,且該處溫差較大,加速了汽泡的形成。汽泡增大后就發(fā)生爆破,從而產(chǎn)生空泡應(yīng)力腐蝕,持久下去便生成腐蝕凹坑、溝槽及塊狀脫落物。

          3.2爐膛內(nèi)受熱面管子受熱不均

          銷釘與翅片處對應(yīng)的管段內(nèi)汽、水共存,此處的比熱容與其他受熱面管子相比,存在較大的差別,同時此處在汽、水?dāng)_動的作用下,易產(chǎn)生流體的脈動,使管內(nèi)易產(chǎn)生汽泡(泡狀流型)。隨著泡狀汽泡的增大,直至泡狀汽泡的爆破為止,爆破對應(yīng)處便產(chǎn)生空泡應(yīng)力腐蝕;從而在銷釘或翅片對應(yīng)的管壁內(nèi)就易產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕,形成腐蝕凹坑。

          隨著管內(nèi)含汽率的增大,管內(nèi)流體由泡狀流型聚合、形成彈狀流型,并在溫差的持續(xù)作用下,彈狀流型進(jìn)一步聚合、形成為柱狀流型。特別是在水冷屏水平傾斜段,柱狀流型的汽空穴緊貼于管內(nèi)圓弧頂面區(qū)域,空穴形成了汽停滯與汽塞,容易匯聚形成更大能量的汽泡,直至汽泡爆破。從而此處對應(yīng)的管壁內(nèi)圓弧頂面區(qū)域就產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕,形成邊緣凸凹不平、呈曲線而非直線的腐蝕溝槽。這直接驗證了爆管泄漏常常發(fā)生在水冷屏水平傾斜段。

          3.3管內(nèi)塊狀脫落物(增加流動阻力)

          塊狀脫落物掛靠于管內(nèi)或匯聚于下聯(lián)箱內(nèi),形成局部懸浮循環(huán),縮小流通截面,增加了管內(nèi)流動阻力,造成局部管段水循環(huán)惡化,管子局部過熱。

          3.4爐內(nèi)燃燒不均

          根據(jù)現(xiàn)場爆管情況與獲取的有關(guān)參數(shù),采用數(shù)值模擬的方式,對爐膛內(nèi)部燃燒情況進(jìn)行了模擬分析。

          爐膛內(nèi)燃料燃燒分布不均勻,前墻高,后墻低。前墻管段相對于后墻管段來說:燃料集中,升溫較快,形成前、后墻管段溫差大。從而造成匯集進(jìn)入水冷屏的汽水溫差大,使管內(nèi)易產(chǎn)生汽泡。這也直接驗證了爆管泄漏常常發(fā)生在掛于前墻的水冷屏。

          3.5水自然循環(huán)惡化

          銷釘與翅片的根部對應(yīng)管內(nèi)位置,易產(chǎn)生傳熱的極微小汽泡,并往管子橫截面中心方向橫向移動,該汽泡橫移會阻礙管子內(nèi)水循環(huán)沿管子縱向移動的能力。

          另外,水冷屏水平段傾角較小,造成此處水循環(huán)能力嚴(yán)重不足。該管段內(nèi)極容易聚集來自前、后墻水冷壁汽水帶來的微小汽泡,從而在此提供匯合、形成較大汽泡的“溫床”;汽泡爆破就產(chǎn)生空泡應(yīng)力腐蝕。

          該循環(huán)流化床鍋爐出現(xiàn)空泡應(yīng)力腐蝕的主要原因是:該鍋爐長期處于降負(fù)荷、變壓力運(yùn)行;鍋爐自然循環(huán)能力較差,特別是水冷屏水平傾斜段受熱面的水平夾角偏小,不利于汽、水循環(huán),更容易導(dǎo)致圓弧頂面積聚大量汽泡,在空泡應(yīng)力的長期腐蝕作用下,產(chǎn)生腐蝕凹坑與溝槽,致成常常在該處發(fā)生爆管。另外,銷釘與翅片處的水冷壁與水冷屏,管內(nèi)也容易產(chǎn)生空泡應(yīng)力腐蝕凹坑而爆管。

          此外,水冷屏與水冷壁下集箱內(nèi)的塊狀脫落物是空泡應(yīng)力腐蝕的產(chǎn)物,不符合氫腐蝕與垢下腐蝕產(chǎn)生的條件與機(jī)理。

          修復(fù)措施

          4.1水循環(huán)優(yōu)化

          1)爐膛標(biāo)高18m以下的水冷壁采用內(nèi)螺紋“擾流”管替換銷釘管與翅片管,使該區(qū)域的管內(nèi)汽、水充分混合,由泡狀流型變?yōu)橐红F狀流型,克服流體介質(zhì)的擾動而產(chǎn)生的脈動汽泡,避免進(jìn)入水冷屏的汽水混合物中帶汽泡。

          2)水冷屏水平段傾角由5°調(diào)整至60°以上,避免管內(nèi)因水、汽相對流動而產(chǎn)生泡狀汽泡、聚集成彈狀汽泡及匯合成柱狀汽泡。

          4.2爐內(nèi)燃燒調(diào)整

          調(diào)配風(fēng)量與燃料量的比例,使燃料整體燃燒分布均勻,受熱面管子均勻受熱。

          4.3運(yùn)行系統(tǒng)調(diào)節(jié)

          避免長期低負(fù)荷運(yùn)行,使蒸發(fā)量應(yīng)接近設(shè)計值;并保證運(yùn)行時壓力穩(wěn)定,減少或避免壓力波動過大現(xiàn)象。

          4.4提高管材強(qiáng)度

          更換的管段應(yīng)提高管材的強(qiáng)度,不易產(chǎn)生塑性形變和硬化,避免應(yīng)力腐蝕產(chǎn)生。

          結(jié)論

          該循環(huán)流化床鍋爐水冷壁與水冷屏發(fā)生頻繁爆管的主要原因是熱力、幾何、水循環(huán)以及實(shí)際使用情況等因素耦合造成的,應(yīng)從多角度考慮綜合整改,達(dá)到治標(biāo)又治本的修復(fù)效果。

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